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技术文章
   

档板淬火畸变的控制
发布日期:2008-4-17 9:47:19
摘要:分析了档板零件淬火畸变的主要原因。采取分段淬火、提高淬火温度及使用不同淬火装炉3方面措施,有效控制了该零件的淬火畸变,显著降低了零件淬火的废品率。中国国际模具网
关键词:淬火;畸变;档板中国国际模具网
如图1所示,为档板的形貌,其材料为45钢。要求零件表面硬度(38-48)HRc,畸变量要求热处理前A边平面度不大于0.1mm,其余不大于0.15mm,热处理后A边平面度不大于0.2mm,其余不大于0.3mm。中国国际模具网
零件加工工艺路线:板材冲压→吹砂→淬火、回火、校直、时效回火处理→吹砂→氧化→装机使用,由于在产品的生产过程中零件淬、回火后平面畸变度大,同时表面硬度经常出现软硬不均的现象,造成返工。因此,控制零件的淬、回火后产品的表面硬度及畸变,缩短生产周期和降低返工率是产品进入大批量生产的关键。中国国际模具网
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   A边平面度不大于0.2mm,其余不大于0.3mm中国国际模具网
图1 档板零件图中国国际模具网
档板零件原热处理工艺中国国际模具网
档板零件采用VKSE4/Ⅱ型多用炉加热淬火和箱式回火炉中温回火的工序,采用的工艺曲线如图2(a)所示。淬火温度选取(850±10)℃,淬火介质采用好富顿355分级淬火油,零件装炉方式采用如图3(a)所示的平摆装炉。表1所示为按不同工艺生产出的档板实际情况,由表1所示可以看出原工艺生产的档板畸变、表面硬度远不如改进工艺生产出产品的对用性能。中国国际模具网
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        (a)原工艺                                                                     (b)改进后工艺中国国际模具网
图2  档板淬火回火、时效回火工艺曲线中国国际模具网
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     (a)                                                                            (b)中国国际模具网
图3 零件装炉方式中国国际模具网
 表1 档板原工艺生产结果中国国际模具网
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工    艺中国国际模具网
表面硬度(HRc)中国国际模具网
A边平面度畸变≤0.2mm中国国际模具网
其余边不畸变量≤0.3mm中国国际模具网
设计图纸中国国际模具网
38-48中国国际模具网
≤0.2mm中国国际模具网
≤0.3mm中国国际模具网
原 工 艺中国国际模具网
30-40中国国际模具网
0.15~0.35中国国际模具网
0.15~0.4中国国际模具网
改进工艺中国国际模具网
40-46中国国际模具网
0.08~0.2中国国际模具网
0.13~0.3中国国际模具网
 
 图4 零件吊挂装炉专用工装中国国际模具网
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2淬火畸变原因分析中国国际模具网
   由图1所示可见,档板为薄壁零件,档板淬火时极易造成变形,属于组织转变应力作用结果[1]。从生产档板平摆装炉方式可知,档板淬火畸变是淬火过程中淬火应力、装炉方式共同作用的结果。淬火应力分为热应力和组织应力,热应力和组织应力在产品淬火冷却过程中总是同时存在,淬火应力为二者叠加的结果[2]。档板的淬火畸变主要取决于零件的装炉方式和淬火应力,即取决于零件的装炉方式和淬火工艺控制。中国国际模具网
3 改进措施中国国际模具网
为了降低档板畸变,消除零件淬、回火后的返工率,经分析采取以下改进措施:①采用分段淬火法,试验选定为850℃保温再升至870℃淬火,以保证淬火零件表面硬度均匀,工艺曲线见图2(b);②提高淬火油的使用温度,试验中选定为100℃,提高淬火油冷却能力[3](实际淬火过程中表示温升到139℃);③采用不同的装炉方式如图3所示,从中选定畸变量最小的装炉方式,对比效果如表2所示,由表2所示可以看出采用吊挂装炉方式的档板淬、回火后100%都达到技术要求。根据试验结果进行设计、制作专用吊挂工装,吊挂工装如图4所示,这样可以彻底消除零件之间重叠,在炉内加热均匀,保证零件整体表面硬度,同时零件吊挂进入淬火槽内,淬火冷却均匀,降低马氏体组织转变应力,保证零件畸变100%合格。中国国际模具网
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装炉方式中国国际模具网
A边平面畸变量≤0.2合格率中国国际模具网
表面硬度(38-48)HRc中国国际模具网
其它边平面畸变≤0.3合格率中国国际模具网
平    摆中国国际模具网
58%中国国际模具网
30-43中国国际模具网
40%中国国际模具网
自由吊挂中国国际模具网
100%中国国际模具网
39-46中国国际模具网
100%中国国际模具网
铁丝串挂中国国际模具网
70%中国国际模具网
26-39中国国际模具网
80%中国国际模具网
注:共生产10炉次,每炉次装4500件中国国际模具网
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表2 不同摆放方式对比结果中国国际模具网
4 结束语中国国际模具网
经改进后的工艺方法处理的档板,淬火、回火后质量都满足了资料要求的技术条件,同时,畸变量得到了有效控制,如表1所示。连续生产至今200000件,保证了档板淬火、回火后表面硬度和畸变的一次交检合格率,取得的良好的经济效益和社会效益。按年产30万台发动机计算,可节约各种费用46多万元。中国国际模具网
参考文献中国国际模具网
[1] 钢铁热处理编写组.钢铁热处理.上海:上海科学技术出版社,1979.中国国际模具网
[2] 崔忠圻,刘北兴.金属学与热处理原理.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1998:230-231.中国国际模具网
 [3] 安运铮.热处理工艺学.北京:机械工业出版社,1988 中国国际模具网